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气浮―活性污泥工艺处理制药废水
发布时间: 2015-11-10     来源: 中国制药设备网

    进水主要构筑物的技术参数见表1.表1主要构筑物的技术参数构筑物说明调节池687mx114mx25m,1座,HRT= 25h气浮池60mx60mx3.8m,1座,V反应:V气浮=1:2气浮区表面负荷为45m3/(m2*h),气固比为12% 55min曝气池8表面负荷为1.制药废水组成复杂,常含多种难降解或生物抑制性物质,属于污染程度较大的废水。在我国东北地区,该类废水已逐渐成为主要的污染源之一,对于制药废水的处理已经成为当务之急。笔者就哈尔滨某制药厂的生产废水处理工程进行了研究,旨在为类似废水的处理提供。

  1、废水特性、处理工艺及分析方法1.1废水特性哈尔滨某制药厂生产废水包括生物制药废水、中成药生产废水、有机合成药物废水、洗涤水及冲洗水和锅炉冷却水等。目前除中成药生产废水水质较稳定外,其他各车间所排废水的特性都随着产品的不同而变化,因此该厂废水水量和水质波动大、成分1.2处理工艺选择目前对于制药废水的处理仍以好氧污泥工艺为主,同时考虑到该厂废水特性和处理要求,选择操作运行灵活、耐冲击负荷的加压溶气气浮一完全混合推流式活性污泥(串联CMAS曝气池)工艺。具体工艺流程见。

  I提升泵1H气浮池I~飞二沉池I―H串联曝气F污泥处理I制药废水处理工艺流程考虑到东北地区冬季气温较低,工程采用全封闭地下结构。气浮池采用部分回流水加压溶气气浮方式,曝气池采用渐减曝气方式。

  1.3检测分析方法测定项目包括水质指标(可溶性COD及可生物污泥指标(MLSSMLVSSSV、SVI)和工艺运行指标(DO、SOUR)。SOUR的计算方法见进入系统后,常常导致1、f曝气池的DO迅速降至0 5mg/L以下,同时池内有臭味且粘稠泡沫增多,4*~6*曝气池则发现较多的丝状菌;污泥成层外溢,SV为67% ~78%;出水混浊且氨氮浓度高于进水,出水水质随进水波动明显。这主要是由于受场地所限,调节池设放高浓度废水时提前通知废水处理站,以便排空调节池,增大调节能力;加大气浮池的投药量;向调节池回流部分曝气池出水进行稀释;增大曝气量和污泥回流量,尤其要保证f曝气池的DO>另外,当系统发生污泥膨胀时,一方面要有效控制FM值,以避免F/M值处在容易发生污泥膨胀的区间,可以采用增大或减小回流污泥量的方式解决;另一方面可根据营养物比例适当投加部分氮、磷营养物。同时通过实际应用发现,当向回流污泥中投加次氯酸钙且投量为0 5~06kgCa(CD3)2/m3时,污泥SV可降至30%左右,能有效抑制污泥膨胀。

  2、工程投资及运行费用该废水处理工程总投资为367 54万元,其中土建工程总价为17474万元,设备部分总价为141 36万元。单位废水处理费用为11~14元/m3,其中曝气消耗的电费占总运行费用的45%,混凝药剂费4结论通过系统调试和运行效果监测,确定了各处理单元的最佳操作条件:溶气罐压力为034~040MPa回流量为50% ~70%,投药量根据水质情况调节;曝气池的HRT= 2500~3000mg/L、SRT=8~10d运行结果表明,溶气气浮一串联CMAS曝气池工艺处理制药废水技术可行,系统启动迅速,运行成本较低,出水水质达到一级排放标准。此外,该工艺运行灵活稳定,串联CMAS系统各单池的废水浓度、F/M值和污泥活性呈明显梯度变化,污泥活性良好。运行中通过控制F/M和投加次氯酸钙可有效抑制污泥膨胀。

 

 

 

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