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头孢抗生素制药废水处理工程设计
发布时间: 2015-11-16     来源: 中国制药设备网

        低盐工艺度水r-H污泥浓缩池|废气吸收高盐工艺水盐渣外运废水集中池HpH调节池H三效蒸发器k至综合调节池综含废水1格栅集水池hH综台调节池hi池kf二沉池中间HbafH出水池h排放1工程概况上海某中英合资药业公司新建500t/a产品项目,主要生产头孢类抗生素药物,项目产生废水总量000kg/d,氨氮总量约800kg/d.废水根据水质可分为三部分:低盐分工艺废水,水量约120m3/d,CODcr约4万mg/L,NH3-N约4500mg/L,TDS(总溶解固体)约1万mg/L;高盐分工艺废水,水量约30m3/d,CODo约约7万mg/L;生活污水及其他轻污染综合废水,水量约30mg/L.两股工艺废水为主要污染组成,BOD/COD均小于0. 15,盐分较高,且具有一定毒性,不利于直接生化处理;综合废水生化性较好。由于废水有机污染负荷较高,且含有较大的臭味和色度,因此为保护环境,必须在加强生产过程污染控制的同时,建设废水处理系统进行末端治理。

  2处理工艺与流程低盐废水先经混凝气浮去除悬浮物质,再采用空气吹脱法脱氨。与折点氯化法和磷酸铵镁沉淀法以及吸附法相比,吹脱法不消耗药剂,操作管理相对较为方便。高盐分废水一般采用反渗透或蒸发的处理工艺。由于制药废水还存在大量的其他污染物,会对反渗透膜造成污染或损坏,因此采用蒸发脱盐工艺,可以去除90%以上的CODcr,也能去除大量的氨氮。

  经蒸发、混凝和吹脱预处理后,高浓度废水中的COD分和氨氮均大大降低。生化进水按CODcr4 100mg/L设计。生化系统采用A2/O+BAF(厌氧/兼氧/好氧+曝气生物滤池)组合工艺。A2/O具有较好脱氮效果,BAF则作为出水的强化处理,保证出水水质。工艺流程见。

  3主要构筑物与设备3.1低盐废水系统1pH调节池。钢筋混凝土结构,尺寸6mx4mx5m,有效水深4.5m,HRT21.6h,空气搅拌,调节pH6.5~ 7.5.防腐泵2台(1用1备)。

  气浮池。采用加压部分回流溶气法,系统包括反应槽、气浮槽和溶气罐。系统按10m3/h设计,回流比50%,设计表面负荷1.5~反应槽为涡流式,尺寸/1.5mx1.5m;气浮槽采用平流式,尺寸5.0mx2.5mx1.8m;填料溶气罐45MPa,溶气效率80%.配反洗水工艺流程套PAC、AM加药装置两套。

  12.配防腐提升泵2台(1用1备),废水提升至氨氮吹脱塔。

  空塔气速2.8~3m/s,实际气速取空塔气速80%,气水比2500:1,喷淋密度2~2.5m3/(m2h)。填料采用/25塑料鲍尔环,分三层填装,填料层高0.8~1m.吹脱塔废气由离心风机引入吸收塔,吸收塔设计参数同吹脱塔。吸收液为盐酸,吸收塔排气筒高15m,废气达到〈恶臭污染物排放标准>〉(GB14554-93)。

  3.2高盐废水系统6h,空气搅拌,调节pH为10 ~12.配防腐蚀泵2台(1用1备)。

  三效蒸发器。设计处理能力3 000kg/h(蒸发量)。蒸发器为定型成套设备,包括加热器(三效)、分离器(三效)和冷凝器。废水(管程)在加热器中与蒸汽或二次蒸汽(壳程)换热,然后进入分离器,废水中低沸组分与二次蒸汽混合进入下一效。高沸组分(淹液,含悬浮物、结晶盐及高沸点有机物)由真空泵抽吸至离心机,离心机干渣外送焚烧处理,上清液循环处理。蒸汽(含低沸组分污染物)最后由冷凝器冷却,冷凝水与冷却水排入综合调节池。蒸汽用量0.5~0.6kg/kg(废水);与单效节蒸发相比,可节省40% ~50%能量。3.3综合废水系统5h.防腐泵2台(1用1备)。

  搅拌气源由三叶罗茨风机提供,2台(1用1备),9.35m3/min,风压5 000mmH2O,搅拌空气量为2m3/(m2h)。废水由泵提升至生化单元,附设提升泵2台(1用1备)。

  座,各分8格,单格尺寸为2.8mx13.5mx5.5m. A2/O池均按池容80%设置组合填料,填料体积为400m3.厌氧和兼氧区设计填料容积负荷取4. d),好氧区设计填料容积负荷为d)。兼氧区气水比为5:1,溶解氧控制为0.5mg/L左右;好氧区气水比为36:1,出水溶解氧控制为2mg/L.气源为罗茨鼓风机,3台(2用1备),风量25m3/min.混合液回流比50%,生化出水自流进入二次沉淀池。

  h),有效水深2. h.出水堰采用外堰自由式出水,堰口负荷为m)。中心导流筒/ 800,中心流速28mm/s.附设污泥泵2台,污泥回流比取50%.曝气生物滤池(BAF)。分两格,采用上流式。单格尺寸4mx4mx6m.设置生物陶粒。废水先进入底部混合室,然后经过长柄滤头进入滤料层。陶粒装填高度3m,总体积96m3.设计填料容积负荷为d),HRT3h,设计流速2m/h.曝气系统采用穿孔管,氧气利用率取10%,曝气量8~10m3/min,气源同生化系统。BAF每5~7d反冲洗一次;反洗与进水流向相同,进水不间断。冲洗历时5~ 10min,冲洗强度5~6L/(sm2)。反冲洗采用气水联合冲洗,气水比2:1. 3.4污泥系统污泥浓缩池主要用于储存和浓缩气浮污泥、A2/O剩余污泥和BAF反洗污泥。设计固体通量h),污泥量约始含水率99%~99.5%,浓缩后含水率为97%~98%.污泥池有效容积70m3,尺寸3mx5mx5m,污泥停留时间12~ 24h.浓缩污泥由污泥螺杆泵提升至混凝混合罐,投加阳离子PAM,搅拌混合后进入压滤机脱水。压滤机型号为DYJ1000 -XB,带宽1m,滤带速度5~ 12m/min,处理能力h)。工作时间5~2t/d.污泥上清液及污泥压滤表1系统运行监测数据项目指标处理单元气浮吹脱蒸发厌氧兼氧好氧BAF进水/mg/L2120014液回流至格栅集水池。

  4系统调试与运行项目于2005年6月竣工,7月进入系统调试,取同类制药废水脱水污泥培菌。A2/0池注入清水,干泥量按A2/O池容积1. 5%投放。闷曝6~8h,静沉排除上清液后再注满清水;如此重复至上清液澄清,对接种污泥进行洗涤与活化。然后按5%比率每天逐步增加废水至设计量,投入正常运行。系统调试期间温度维持30*C,有利于生化培菌,因此系统调试历时仅28d.系统运行效果良好,BAF出水达标率100%,水质优于预控处理目标。表1为8月份平均监测数据。

  5工程小结500m2,构筑物占地1 450m2.项目总投资900万元,装机容量266kW,运行功h/d.直接运行费用2.(主要为电费、蒸汽、药剂及管理费用)。工程年削减CODCr从工程设计及运行结果来看,空气吹脱法可以大幅度降低较高浓度的氨氮,同时结合A2/O工艺,具有较好的氨氮去除效果;多效蒸发可以去除大量盐分及高沸点有机污染物,降低污染负荷;BAF同时具有生物氧化和过滤的双重效果,出水可达〈上海市污水综合排放标准〉(DB31/199―1997)二级标准。

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